Boeing X-50 Dragonfly - Boeing X-50 Dragonfly
X-50 | |
---|---|
![]() | |
Role | Experimentální gyrodyn UAV |
Výrobce | Boeing |
První let | 24. listopadu 2003 |
Postavení | Zrušeno |
Primární uživatel | DARPA |
Počet postaven | 2 |
The Boeing X-50A Dragonfly, dříve známý jako Canard Rotor / Wing Demonstrator, byl a VTOL křídlo rotoru experimentální bezpilotní letadlo který vyvinul Boeing a DARPA demonstrovat princip, který má vrtulník rotor mohl být za letu zastaven a působit jako pevné křídlo, které mu umožňovalo přechod mezi pevné křídlo a rotační křídlo let.
X-50A vychází z práce Sikorsky S-72 X-Wing program 80. let konstrukcí vozidla jako multimódového letadla od základu. X-50A byl jedním ze dvou projektů financovaných DARPA v rámci programu „Heliplane“.[1][2]
Ani jeden ze dvou prototypů nikdy neprošel úspěšně na plný dopředný let. Koncem roku 2006 DARPA stáhla financování programu X-50 z důvodu inherentních konstrukčních nedostatků.[1]
Rozvoj
Boeing původně navrhoval použít konfiguraci CRW k naplnění požadavku na letadlo VTOL vhodné pro doprovod V-22 tiltrotor.
X-50A byl společný program mezi Boeingem a DARPA, přičemž každý platil polovinu nákladů na vývoj. X-50A byl poháněn jediným konvenčním turbofan motor. U režimu s otáčivými křídly byl výfuk motoru přesměrován na trysky ve špičkách lopatek rotoru. Když letadlo přešlo na plný dopředný let, výfuk motoru byl směrován tryskou v zadní části letadla a rotor byl zajištěn do pevné polohy a fungoval jako konvenční křídlo.[1] V rámci programu byla postavena dvě letadla s konceptem proof of concept. První let modelu X-50A se uskutečnil 24. listopadu 2003.
Design
X-50 měl a „kachní“ přední rovina stejně jako konvenční ocasní plocha, která umožňuje jak přispívat ke zvedání během dopředného letu, tak vykládat křídlo hlavního rotoru.
U vertikálního vzletu, vznášení se, letu při nízké rychlosti a vertikálního přistání bylo hlavní křídlo rotoru poháněno tryskami trysek směrováním výfuku z tryskový motor skrz tlačné trysky ve špičkách rotoru. Protože je rotor poháněn přímo tryskovým tlakem, není potřeba a ocasní rotor kontrolovat točivý moment jako v konvenčním vrtulníku.
U vysokorychlostního dopředného letu je výfuk přesměrován běžnou tryskou a křídlo rotoru je zastaveno a drženo v pevné poloze, jako v běžném letadle.
Úkon
Pády
Během třetího letu prototypu X-50A, 23. března 2004, došlo k havárii vozidla v důsledku křížové spojky v ovládacích prvcích.[1]
Poté byl vyroben druhý vylepšený prototyp („Loď 2“). Na svém šestém z 11 plánovaných zkušebních letů byla loď 2 zcela zničena při havárii u Yuma Proving Grounds 12. dubna 2006. Následné vyšetřování odhalilo, že letadlo je trup byl podroben aerodynamice moment nadhazování extrémní citlivosti. Rychlost letu i probuzení rotoru by vedly k prudkému posunu nosu nahoru, který by byl větší, než by kompenzovaly řízení letu.[1]
Výsledek
Ani jeden z letadel nebyl schopen dosáhnout přechodu do režimu plného dopředného letu během částí zkušebního letového programu, které byly dokončeny. V září 2006 společnost DARPA uznala vrozené konstrukční nedostatky a zrušila financování programu.[1]
Specifikace
Obecná charakteristika
- Kapacita: 91 lb (201 lb)
- Délka: 17 ft 8 v (5,38 m)
- Střední rozpětí křídel: 8 ft 10 v (2,69 m)
- Dolní rozpětí křídel: 8 ft 1 v (2,47 m)
- Výška: 6 ft 6 v (1,98 m)
- Prázdná hmotnost: 1,265 lb (574 kg)
- Celková hmotnost: 1422 lb (645 kg)
- Plná kapacita: 66 lb (146 lb)
- Elektrárna: 1 × Williams Research F-112
- Průměr hlavního rotoru: {{{rot number}}} × 3,7 m
Výkon
- Maximální rychlost: 430 mph (700 km / h, 380 kn)
- Cestovní rychlost: 278 km / h, 150 Kč
Viz také
Reference
externí odkazy
- Tisková zpráva společnosti Boeing
- „Tisková zpráva Boeingu 2“. Archivovány od originál dne 16. února 2009.
- Velký obrázek modelu X-50A
- Další technické informace