Proton-K - Proton-K
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Duben 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
![]() Vypuštění Proton-K nesoucí Zvezda modul Mezinárodní vesmírná stanice | |
Funkce | Těžkotonážní nosná raketa |
---|---|
Výrobce | Khrunichev |
Země původu | SSSR Rusko |
Velikost | |
Výška | 50 metrů (160 ft) |
Průměr | 7,4 metru (24 stop) |
Fáze | 3 nebo 4 |
Kapacita | |
Užitečné zatížení pro LEV | |
Hmotnost | 19 760 kg (43 560 lb) Záznam: 22 776 kg (50 212 lb) s Zvezda[1] |
Přidružené rakety | |
Rodina | Univerzální raketa |
Deriváty | Proton-M |
Historie spuštění | |
Postavení | V důchodu |
Spouštějte weby | Bajkonur Weby 81 & 200 |
Celkový počet spuštění | 310 |
Úspěch (y) | 275 (89%) |
Poruchy | 24 |
Částečné selhání | 11 |
První let | 10. března 1967[2] |
Poslední let | 30. března 2012 |
První etapa | |
Délka | 21,2 metrů (70 ft) |
Průměr | 7,4 metru (24 stop) |
Prázdná hmota | 31 100 kilogramů (68 600 lb) |
Hrubá hmotnost | 450 510 kilogramů (993 200 lb) |
Motory | 6 RD-253-14D48 |
Tah | 10 470 kilonewtonů (2 350 000 lb.F) |
Specifický impuls | 316 s |
Doba hoření | 124 sekund |
Palivo | N2Ó4 /UDMH |
Druhá fáze - 8S811K | |
Délka | 14 metrů (46 ft) |
Průměr | 4,15 m (13,6 ft) |
Prázdná hmota | 11 715 kilogramů (25 827 lb) |
Hrubá hmotnost | 167 828 kilogramů (369 999 lb) |
Motory | 4 RD-0210 |
Tah | 2 399 kilonewtonů (539 000 lb.F) |
Specifický impuls | 327 s |
Doba hoření | 206 sekund |
Palivo | N2Ó4/ UDMH |
Třetí fáze | |
Délka | 6,5 metru (21 stop) |
Průměr | 4,15 m (13,6 ft) |
Prázdná hmota | 4 185 kilogramů (9 226 lb) |
Hrubá hmotnost | 50 747 kilogramů (111878 lb) |
Motory | 1 RD-0212 |
Tah | 613,8 kilonewtonů (138 000 lb.F) |
Specifický impuls | 325 s |
Doba hoření | 238 sekund |
Palivo | N2Ó4/ UDMH |
The Proton-K, také označeno Proton 8K82K po jeho GRAU index, 8K82K, předtím byl Rus sovětský, nosná raketa odvozeno od dřívějšího Proton. Byl postaven Khrunichev a spuštěno ze stránek 81 a 200 na Kosmodrom Bajkonur v Kazachstán.
První let uskutečnil dne 10. března 1967 a Sojuz 7K-L1 jako součást Zond program. Během tzv Moon Race tyto lety Proton / Sojuz / Zond se skládaly z několika neosazených zkušebních letů z Kosmická loď Sojuz na vysoce eliptické nebo circumlunar oběžné dráhy s nerealizovaným cílem přistání sovětských kosmonautů na Měsíci.
Byl vyřazen ze služby ve prospěch modernizovaného Proton-M, jeho 310. a poslední spuštění 30. března 2012.
Popis vozidla
Základní Proton-K byla třístupňová raketa. V této konfiguraci bylo spuštěno třicet, s užitečným zatížením včetně všech sovětských svazů Saljut vesmírné stanice, Všechno Mir moduly s výjimkou Dokovací modul, který byl zahájen ve Spojených státech Raketoplán a Zarya a Zvezda moduly Mezinárodní vesmírná stanice. Bylo zamýšleno vypustit Chelomeyho s posádkou Kosmická loď TKS, a podařilo se mu zahájit čtyři zkušební lety bez posádky před zrušením programu. Bylo také určeno pro Chelomeyho 20 tun LKS kosmická loď to nikdy nebylo realizováno.

Stejně jako ostatní členové Univerzální raketa rodiny, Proton-K byl poháněn Nesymetrický dimethylhydrazin a oxid dusičitý. Tyto byly hypergolický paliva, která při kontaktu hoří, aniž by bylo nutné používat systém zapalování, a mohou být skladována při okolní teplotě. Tím se zabrání potřebě součástek tolerantních vůči nízkým teplotám a raketa tak bude moci po dlouhou dobu sedět na podložce plně poháněná palivem. V porovnání, kryogenní paliva by vyžadovalo pravidelné doplňování pohonných látek, když se vaří. Paliva použitá na Protonu však byla korozívní a toxický a vyžadoval zvláštní zacházení. Ruská vláda zaplatila za vyčištění zbytkového paliva v utracených fázích, které mají dopad na nižší úroveň.
Protonové komponenty byly postaveny v továrnách poblíž Moskvy a poté transportovány po železnici na místo konečného shromáždění poblíž podložky. První stupeň Proton-K sestával z nádrže centrálního oxidátoru a šesti palivových nádrží výložníku. To se oddělilo jako jeden kus od druhého stupně, který byl připevněn prostřednictvím mezistupně mřížové konstrukce. Druhý stupeň se zapálil před oddělením prvního stupně a horní část prvního stupně byla izolována, aby bylo zajištěno, že si zachová svou strukturální integritu až do oddělení.
První stupeň používal šest motorů RD-253, které navrhl Valentin Glushko. RD-253 je jednokomorový motor a používá a postupné spalování cyklus. Naváděcí systém prvního stupně byl otevřený, což vyžadovalo, aby bylo v rezervě drženo značné množství pohonné látky.
Třetí stupeň byl poháněn motorem RD-0210 motor a čtyři nonius trysky, s běžnými systémy. Verniery zajišťovaly řízení, což eliminovalo potřebu gimballing hlavního motoru. Pomáhali také při oddělování scén a chovali se jako ullage motory. Kanály zabudované do struktury před oddělováním fáze usměrňovaly noniem. Naváděcí systém třetího stupně byl také použit k ovládání první a druhé fáze dříve v letu.
Mnoho startů používalo horní fázi ke zvýšení užitečného zatížení na vyšší oběžnou dráhu. Blok D horní stupně byly použity na čtyřicet letech, z nichž většina byla pro Luna a Zond programy. Deset letů používalo Blok D-1, většinou k vypuštění kosmické lodi směrem k Venuše. Blok D-2 horní stupně byly použity třikrát, s Fobos 1, Fobos 2 a Mars 96 kosmická loď. The Blok DM horní stupeň byl použit na 66 startů. Nejčastěji používaným horním stupněm byl Blok DM-2, který byl použit na 109 letech, většinou s GLONASS a Raduga satelity. Patnáct startů používalo modernizovaný Blokovat DM-2M jeviště, většinou nesoucí Ekspress satelity, avšak jiné satelity, včetně Eutelsat je SESAT 1, také použil tuto konfiguraci. Dva Araks satelity byly vypuštěny pomocí Blokovat DM-5 horní stupně. The Blokovat DM1 Ke spuštění byla použita komerční verze DM-2 Inmarsat-3 F2. The Blokovat DM2 horní fáze byla použita ke spuštění tří skupin po sedmi Iridium satelity, včetně Iridium 33. Tato konfigurace byla také použita ke spuštění Integrální pro Evropská kosmická agentura. Blokovat DM3 etapy byly použity na dvacet pět startů, téměř výhradně přepravujících komerční satelity. Telstar 5 byl spuštěn s Blokovat DM4. The Briz-M horní stupeň byl použit pro čtyři starty; tři nesoucí užitečné zatížení pro ruskou vládu a jedno komerční zahájení s GE-9 pro GE Americom.[3] Jedno spuštění údajně použilo a Blokovat DM-3 horní stupeň, ale mohlo se jednat o chybu hlášení a není jasné, zda tento start skutečně používal DM-3, DM3 nebo DM-2.
Selhání spuštění
![]() | Tento článek může vyžadovat vyčištění setkat se s Wikipedií standardy kvality. Specifický problém je: Nesprávné názvy užitečných dat a cílové dráhy, zahrnutí úspěšných startů do seznamu poruchčervenec 2013) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
- Zdroj[4]
Číslo letu | Datum (UMC) | Model vozidla | Užitečné zatížení | Hmotnost užitečného zatížení, kg | Orbit (zamýšlený) | Oběžná dráha (skutečná) | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27. září 1967 | Proton K / D | Zond | 5375 | Měsíc | ? | Jeden motor prvního stupně nestartoval při startu kvůli tomu, že během montáže omylem zůstala uvnitř gumová zátka, což způsobilo postupné selhání kontroly během výstupu. Příkaz k omezení byl vydán v T + 97 sekund a posilovač havaroval dolů, ale LES stáhl modul sestupu Zond do bezpečí. |
8 | 22. listopadu 1967 | Proton K / D | Zond | 5375 | Měsíc | Ne | Jeden motor druhého stupně se při přípravě nezapálil. Zbývající tři motory byly automaticky vypnuty a posilovač havaroval dolů. LES opět vytáhl kapsli do bezpečí. Příčinou bylo stanoveno předčasné uvolnění paliva do druhého stupně, které vedlo k přehřátí a poruše motoru. |
10 | 22.dubna 1968 | Proton K / D | Zond | 5375 | Měsíc | ? | Porucha v LES omylem ukončila druhý stupeň v T + 260 sekundách a spustila přerušení. Kapsle byla úspěšně obnovena. |
14 | 20. ledna 1969 | Proton K / D | Zond | 5375 | Měsíc | Ne | Porucha turbočerpadla druhé fáze v T + 313 sekund. LES opět zvedl kapsli Zond do bezpečí. |
15 | 19. února 1969 | Proton K / D | Sonda Luna | 2718 | Měsíc | Ne | Kapotáž užitečného zatížení se zhroutila v T + 51 sekund. Létající úlomky praskly první stupeň a způsobily vznícení unikajícího paliva při kontaktu s výfukem motoru, což mělo za následek výbuch nosné rakety. |
16 | 27. března 1969 | Proton K / D | Sonda na Marsu | 4650 | Heliocentrický | ? | Porucha turbočerpadla třetí etapy v T + 438 sekund. Horní stupně a užitečné zatížení havarovaly v pohoří Altaj. |
17 | 2. dubna 1969 | Proton K / D | Sonda na Marsu | 4650 | Heliocentrický | ? | Požár jednoho z motorů prvního stupně způsobil téměř okamžitou ztrátu kontroly při startu. Posilovač dosáhl výšky 300 metrů a začal létat vodorovně, než byl vydán příkaz k omezení, což způsobilo, že se ponoril nosem nejprve do země. Personál startovacího komplexu nebyl schopen opustit kosmodrom Bajkonour kvůli tomu, že jeden východ byl blokován stále neporušeným druhým stupněm a druhý velkou kaluží oxidu dusného. Neměli jinou možnost, než tam zůstat, dokud nepřijde déšť a nevymyje rozlité palivo. |
18 | 14. června 1969 | Proton K / D | Sonda Luna | 2718 | Měsíc | ? | Fáze Blok D se nezapálila a sonda se vrátila do atmosféry |
18 | 23. září 1969 | Proton K / D | Sonda Luna | ? | Měsíc | ? | Porucha ventilu Blok D LOX. Sonda zůstala v LEO, dokud se nevrátila. |
18 | 22. října 1969 | Proton K / D | Sonda Luna | ? | Měsíc | ? | Porucha ovládání Blok D. Sondě se nepodařilo opustit LEO. |
23 | 28. listopadu 1969 | Proton K / D | Sojuz | ? | ? | ? | Porucha snímače tlaku způsobila odpojení prvního stupně v T + 128 sekund |
24 | 6. února 1970 | Proton K / D | Luna | 5600 | Měsíc | Ne | V době T + 128,3 s bezpečnostní systém letu automaticky vypnul motor prvního stupně kvůli falešnému poplachu z tlakoměru. |
30 | 10. května 1971 | Proton K / D | Kosmos 419 | 4650 | Heliocentrický | LEV | Letový sekvencer bloku D je naprogramován nesprávně, což má za následek neprovedení druhého vypalování nebo oddělení užitečného zatížení. Údajně byl čas mezi popáleninami stanoven na 1,5 roku místo 1,5 hodiny. |
36 | 29. července 1972 | Proton K. | DOS-2 | 18000 | LEV | Ne | V T + 181,9 d selhal stabilizační systém druhého stupně z důvodu zkratu v roztečných a vybočovacích kanálech automatizovaného stabilizačního systému. |
53 | 16. října 1975 | Proton K / D | Luna | ? | Měsíc | LEV | Výpadek posilovacího čerpadla okysličovadla čtvrtého stupně. |
62 | 4. srpna 1977 | Proton K. | Almaz | ? | LEV | Ne | Při T + 41,1 s selhala řídicí jednotka motoru prvního stupně, což způsobilo ztrátu stability a automatické ukončení tahu při T + 53,7 s. |
66 | 27. května 1978 | Proton K / DM | Ekran | 1970 | GEO | Ne | Ztráta stability vozidla při T + 87 s z důvodu chyby v řídicí jednotce motoru prvního stupně č. 2. Porucha způsobená únikem paliva v motorovém prostoru druhého stupně, který způsobil přehřátí řídicích kabelů. |
68 | 17. srpna 1978 | Proton K / DM | Ekran | 1970 | GEO | Ne | Ztráta stability při T + 259,1 s způsobila ukončení letu. Únik horkého plynu z motoru druhého stupně kvůli vadnému těsnění na manometru vedl k poruše elektrické jednotky pro automatickou stabilizaci. |
71 | 17. října 1978 | Proton K / DM | Ekran | 1970 | GEO | Ne | V T + 235,62 s se vypnul motor druhého stupně s výslednou ztrátou stability způsobenou vznícením části turbíny v plynovém traktu turbočerpadla, následovanou destrukcí přívodu plynu a vytlačením horkého vzduchu do druhé zadní části. |
72 | 19. prosince 1978 | Proton K / DM | Gorizont 1 | 1970 | GEO | GEO sklon 11.0 | Blok DM byl špatně vyrovnán pro GEO vstřikování, což vedlo k nekruhové oběžné dráze s 11 °. sklon |
95 | 22. července 1982 | Proton K / DM | Ekran | 1970 | GEO | Ne | Motor prvního stupně č. 5 utrpěl poruchu hydraulického pohonu kardanového kloubu kvůli dynamickému buzení v T + 45 sekund. Automatické vypnutí letu přikázáno. Jednalo by se o poslední poruchu první fáze protonu do roku 2013. |
100 | 24. prosince 1982 | Proton K / DM | Raduga | 1965 | GEO | Ne | Porucha druhého stupně T + 230 sekund kvůli vysokofrekvenčním vibracím. |
144 | 29. listopadu 1986 | Proton K. | Raduga | 1965 | Ne | Porucha řízení druhého stupně v důsledku oddělení elektrického relé od vibrací | |
145 | 30. ledna 1987 | Proton K / DM-2 | Kosmos-1817 | 1965 | nesprávný LEV | Čtvrtá fáze se nepodařilo spustit kvůli poruše součásti řídicího systému. | |
148 | 24.dubna 1987 | Proton K / DM-2 | Kosmos 1838-1840 (Glonass ) | 3x1260 | MEO | LEV | Čtvrtá fáze se brzy vypnula a restartování se nezdařilo. V řídicím systému došlo k chybě z důvodu výrobní vady přístroje. |
158 | 18. ledna 1988 | Proton K / DM-2 | Gorizont | 2500 | GEO | Ne | Porucha motoru třetí fáze způsobená zničením palivového potrubí vedoucího ke směšovači. |
159 | 17. února 1988 | Proton K / DM-2 | Kosmos 1917-1919 (Glonass ) | 3x1260 | MEO, sklon 64,8 | Ne | Porucha motoru čtvrté fáze kvůli vysokým teplotám spalovací komory způsobeným cizími částicemi z nádrže na pohonnou hmotu. |
187 | 9. srpna 1990 | Proton K / DM-2 | Ekran M | ? | GEO | Ne | Vypnutí motoru druhého stupně z důvodu přerušení dodávky oxidačního činidla v důsledku ucpání palivového potrubí stíracím hadrem. |
212 | 27. května 1993 | Proton K / DM-2 | Gorizont | 2500 | GEO | Ne | Motory druhého a třetího stupně utrpěly několikanásobné propálení spalovacích komor kvůli kontaminaci hnacím plynem. |
237 | 19. února 1996 | Proton K / DM-2 | Raduga 33 | 1965 | GTO | Ne | Blokování stupně DM-2 selhalo při zapalování pro druhé vypalování. Podezření bylo způsobeno selháním trubkového kloubu, které by mohlo způsobit únik pohonné látky nebo možnou kontaminaci systému hypergolického startu. |
243 | 16. listopadu 1996 | Proton K / D-2 | Mars 96 | 6825 | Heliocentrický | příliš nízká LEV | Blokování motoru čtvrtého stupně D-2 nedokázalo znovu nastartovat, aby posílilo kosmickou loď na požadovanou oběžnou dráhu; injekční hoření nevytlačilo kosmickou loď z oběžné dráhy Země. Kosmická loď a horní stupeň se vrátily po několika hodinách. Hlavní příčinu nebylo možné určit z důvodu nedostatečného pokrytí telemetrií, ale podezřelou příčinou bylo selhání kosmické lodi Mars 96, která ovládala fázi Block D, nebo špatná integrace mezi kosmickou lodí a scénou. |
252 | 24. prosince 1997 | Proton K / DM3 | PAS-22 | 3410 | GTO | nakloněný GTO | Blok DM vypněte dříve kvůli nesprávně potaženému těsnění turbočerpadla a ponechejte kosmickou loď na geosynchronní přenosové dráze s vysokým sklonem. Zákazník prohlásil kosmickou loď za celkovou ztrátu a inkasoval výplatu pojištění. Hughes však zachránil kosmickou loď pomocí kosmických trysek ke zvýšení oběžné dráhy apogee k provedení dvou lunárních výkyvů, které snížily sklon a zvedly perigeum. Apogee byl poté spuštěn, aby se dosáhlo geosynchronní oběžné dráhy se sklonem 8 stupňů. Kosmická loď je k dispozici pro omezené použití. |
265 | 5. července 1999 | Proton K / Briz-M | Raduga 1-5 | 1965 | GTO | Ne | První let Briz-M horní stupeň. Nečistoty způsobené vadou svařování v turbodmýchadle způsobily vznícení motoru č. 3 druhého stupně, který zničil zadní část stupně. |
268 | 27. října 1999 | Proton K / DM-2 | Ekspress 1A | 2600 | GEO | Ne | Kontaminace kloubem způsobila, že se výfukové potrubí turbíny motoru č. 1 druhého stupně vznítilo v T + 223 s, což mělo za následek rychlé vypnutí stupně. Toto a předchozí červencový neúspěch byly přičítány špatnému zpracování v továrně na motory ve Voroněži. Oba motory byly součástí stejné šarže vyrobené v roce 1993, v období, kdy výroba výrazně poklesla. |
295 | 26. listopadu 2002 | Proton K / DM3 | Astra 1K | 2250 | GTO | Ne | Porucha ventilu způsobila hromadění přebytečného paliva v hlavním motoru Block DM během fáze parkování na oběžné dráze po prvním spálení. Motor byl zničen. |
Viz také
Reference
- ^ „Servisní modul Zvezda“. Khrunichev. Citováno 11. června 2017.
- ^ McDowell, Jonathan. "Proton". Orbitální a suborbitální spouštěcí databáze. Jonathanova vesmírná stránka.
- ^ Krebs, Gunter. "Proton". Gunterova vesmírná stránka.
- ^ Mezinárodní referenční příručka k systémům vypouštění do vesmíru, čtvrté vydání, str. 308–314, ISBN 1-56347-591-X