Dlouhý 3. března - Long March 3
![]() Dlouhý 3. března | |
Funkce | Nosná raketa |
---|---|
Výrobce | CALT |
Země původu | Čína |
Velikost | |
Výška | 43,25 metrů (141,9 ft)[1] |
Průměr | 3,35 m (11,0 ft)[1] |
Hmotnost | 204 000 kilogramů[1] |
Fáze | 3 |
Kapacita | |
Užitečné zatížení LEV | |
Hmotnost | 5 000 kilogramů[2] |
Užitečné zatížení GTO | |
Hmotnost | 1 500 kilogramů[2] |
Přidružené rakety | |
Rodina | Dlouhý pochod |
Deriváty | Dlouhý březen 3A |
Historie spuštění | |
Postavení | V důchodu |
Spouštějte weby | LA-3, XSLC |
Celkový počet spuštění | 13 |
Úspěch (y) | 10 |
Poruchy | 2 |
Částečné selhání | 1 |
První let | 29 leden 1984 |
Poslední let | 25. června 2000 |
První etapa | |
Délka | 23,49 m |
Průměr | 3,35 m |
Prázdná hmota | 9 378 kg (20 675 lb) |
Hrubá hmotnost | 153 070 kg (337 460 lb) |
Hmota hnacího plynu | 143 692 kg (316 787 lb) |
Motory | 4 YF-21B |
Tah | 2961,6 kN (665800 lb.F) |
Specifický impuls | 2 566,2 m / s (260,66 s) |
Doba hoření | 121 s |
Palivo | N2O4 / UDMH |
Druhá fáze | |
Délka | 9,47 m |
Průměr | 3,35 m |
Prázdná hmota | 3 599 kg (7 934 lb) |
Hrubá hmotnost | 39 440 kg (86 950 lb) |
Hmota hnacího plynu | 35 841 kg (79 016 lb) |
Motory | 1 YF-24D (1 x YF-22D (hlavní)) (4 x YF-23F (Vernier)) |
Tah | 741,4 kN (166 700 lb.F) (Hlavní) 47,1 kN (10 600 lb.F) (Vernier) |
Specifický impuls | 2922,4 m / s (298,00 s) (hlavní) 2762 m / s (281,6 s) (Vernier) |
Doba hoření | 130 s |
Palivo | N2O4 / UDMH |
Třetí fáze | |
Délka | 10,36 m |
Průměr | 2,25 m |
Prázdná hmota | 1,965 kg (4332 lb) |
Hrubá hmotnost | 10 700 kg (23 600 lb) |
Hmota hnacího plynu | 8 731 kg (19 249 lb) |
Motory | 1 YF-73 |
Tah | 44,43 kN (9 990 lb.F) |
Specifický impuls | 4 119 m / s (420,0 s) |
Doba hoření | 729 s |
Palivo | LH2 / LOX |
The Dlouhý 3. března (čínština : 长征 三号 火箭), také známý jako Changzheng 3, CZ-3 a LM-3, byl Číňan orbitální nosná raketa design. Všichni byli vypuštěni z Launch Area 3 na Středisko pro vypuštění satelitu Xichang. Byla to 3stupňová raketa a většinou se používala k umístění DFH-2 -třída komunikační satelity do geosynchronní přenosové dráhy. Byl doplněn a později nahrazen výkonnějším Dlouhý březen 3A, která má vylepšenou třetí fázi.
Seznam startů
Číslo letu | Datum (UTC) | Spusťte web | Užitečné zatížení | Obíhat | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29. ledna 1984 12:25 | LA-3, XSLC | STTW 1 | GTO (zamýšlený) | Částečné selhání |
2 | 8. dubna 1984 11:20 | LA-3, XSLC | STTW 2 | GTO | Úspěch |
3 | 1. února 1986 12:37 | LA-3, XSLC | DFH-2-1 | GTO | Úspěch |
4 | 7. března 1988 12:41 | LA-3, XSLC | DFH-2A-1 (ChinaSat 1) | GTO | Úspěch |
5 | 22. prosince 1988 12:40 | LA-3, XSLC | DFH-2A-2 (ChinaSat 2) | GTO | Úspěch |
6 | 4. února 1990 12:28 | LA-3, XSLC | DFH-2A-3 (ChinaSat 3) | GTO | Úspěch |
7 | 7. dubna 1990 13:30 | LA-3, XSLC | AsiaSat 1 | GTO | Úspěch |
8 | 28. prosince 1991 12:00 | LA-3, XSLC | DFH-2A-4 (ChinaSat 4) | GTO (zamýšlený) | Selhání |
9 | 21. července 1994 10:55 | LA-3, XSLC | APStar 1 | GTO | Úspěch |
10 | 3. července 1996 10:47 | LA-3, XSLC | APStar 1A | GTO | Úspěch |
11 | 18. srpna 1996 10:27 | LA-3, XSLC | ChinaSat 7 | GTO (zamýšlený) | Selhání |
12 | 10. června 1997 12:01 | LA-3, XSLC | Fengyun 2A | GTO | Úspěch |
13 | 25. června 2000 11:50 | LA-3, XSLC | Fengyun 2B | GTO | Úspěch |
Selhání spuštění
Selhání startu Dong Fang Hong 2
29. ledna 1984 při startu selhala raketa LM-3. Třetí stupeň selhal 4 s po restartu pro vložení satelitu GTO kvůli nesprávnému poměru směsi v generátoru plynu motoru, který způsobil vysoké teploty a vyhořel turbínu kryt. Na výsledné eliptické oběžné dráze však stále bylo prováděno mnoho plánovaných testů na experimentální komunikační kosmické lodi.
Selhání spuštění ChinaSat 4
28. prosince 1991 při startu selhala raketa LM-3. Motor třetího stupně utrpěl ztrátu rychlosti turbíny a spalovacího tlaku 58 s po opětovném zapálení pro druhé hoření pro vložení GTO a po opětovném vypnutí úplně -zapalování. Ztráta tlaku ve vysokotlakém přívodu helia používaného k řízení motoru snížila průtok hnacího plynu.
Selhání spuštění ChinaSat 7
18. srpna 1996 selhala během startu raketa LM-3. Motor třetího stupně se vypnul zhruba o 40 s dříve, než bylo plánováno, kvůli požáru vstřikovače LH2 generátoru plynu. Nedostatečné čištění umožnilo zamrznutí kyslíku v generátoru plynu během letu.