Dlouhý březen 2E - Long March 2E
![]() Dlouhý březen 2E | |
Funkce | Nosná raketa |
---|---|
Výrobce | CALT |
Země původu | Čína |
Velikost | |
Výška | 49,70 metrů (163,1 ft)[1] |
Průměr | 3,35 m (11,0 ft)[1] |
Hmotnost | 460 000 kilogramů[1] |
Fáze | 3 |
Kapacita | |
Užitečné zatížení LEV | |
Hmotnost | 9 500 kilogramů (20 900 lb)[1] |
Užitečné zatížení Geosynchronní oběžná dráha přenosu | |
Hmotnost | 3 500 kilogramů[1] |
Přidružené rakety | |
Rodina | Dlouhý pochod |
Deriváty | Dlouhý pochod 2F |
Historie spuštění | |
Postavení | V důchodu |
Spouštějte weby | XSLC, LA-2 |
Celkový počet spuštění | 7 |
Úspěch (y) | 5 |
Poruchy | 1 |
Částečné selhání | 1 |
První let | 16. července 1990 |
Poslední let | 28. prosince 1995 |
Posilovače | |
Č. Posilovače | 4 |
Délka | 15,33 m (50,3 ft) |
Průměr | 2,25 m (7 ft 5 v) |
Prázdná hmota | 3000 kilogramů (6600 lb) |
Hrubá hmotnost | 40 754 kilogramů (89 847 lb) |
Hmota hnacího plynu | 37 754 kilogramů (83 233 lb) |
Motory | 1 YF-20B |
Tah | 740,4 kilonewtonů (166 400 lb.F) |
Specifický impuls | 2 566,2 metrů za sekundu (260,66 s) |
Doba hoření | 127 sekund |
Palivo | N2Ó4 / UDMH |
První etapa | |
Délka | 28,47 m (93,4 ft) |
Průměr | 3,35 m (11,0 ft) |
Prázdná hmota | 12550 kg (27670 lb) |
Hrubá hmotnost | 198 825 kilogramů (438 334 lb) |
Hmota hnacího plynu | 186 280 kilogramů (410 680 lb) |
Motory | 4 YF-20B |
Tah | 2961,6 kilonewtonů (665 800 lb.F) |
Specifický impuls | 2 566,2 metrů za sekundu (260,66 s) |
Doba hoření | 160 sekund |
Palivo | N2Ó4 / UDMH |
Druhá fáze | |
Délka | 14,22 metrů (46,7 ft) |
Průměr | 3,35 m (11,0 ft) |
Prázdná hmota | 4 955 kilogramů (10 924 lb) |
Hrubá hmotnost | 91 414 kilogramů (201 533 lb) |
Hmota hnacího plynu | 84 759 kilogramů (186 862 lb) |
Motory | 1 YF-24B (1 x YF-22B (hlavní)) (4 x YF-23B (nonius)) |
Tah | 738,4 kilonewtonů (166 000 lb.F) (hlavní) 47,1 kilonewtonů (10 600 lb.F) (nonius) |
Specifický impuls | 2922,4 metrů za sekundu (298,00 s) (hlavní) 2,834,1 metrů za sekundu (289,00 s) (nonius) |
Doba hoření | 301 sekund |
Palivo | N2Ó4 / UDMH |
Třetí fáze - EPKM (volitelně) | |
Délka | 2,936 metrů (9 ft 7,6 palce) |
Průměr | 1,7 metru (5 ft 7 v) |
Prázdná hmota | 557 kilogramů (1228 lb) |
Hrubá hmotnost | 6 001 kilogramů (13 230 lb) |
Hmota hnacího plynu | 5 444 kilogramů (12 002 lb) |
Motory | 1 FG-46 |
Tah | 190 kilonewtonů (43 000 lb.F) |
Specifický impuls | 2870 metrů za sekundu (293 s) |
Doba hoření | 87 sekund |
Palivo | HTPB |
The Dlouhý březen 2E, také známý jako Chang Zheng 2E, CZ-2E a LM-2E, byl Číňan orbitální nosná raketa z Dlouhá rodina z 2. března. Dlouhý pochod 2E byla třístupňová nosná raketa, která byla navržena ke spuštění reklamy komunikační satelity na geosynchronní přenosovou dráhu. Spuštění proběhly z odpalovacího komplexu 2 u Středisko pro vypuštění satelitu Xichang.
Dlouhý pochod 2E uskutečnil svůj první let 16. července 1990. Raketa však měla nedostatky v kompatibilitě s americkými satelity, které způsobily jedno selhání startu a jedno částečné selhání během pouhých 7 misí. Raketa byla vyřazena ze dne 28. Prosince 1995 ve prospěch Dlouhý pochod 3B. Dlouhý pochod 2E tvoří základ Dlouhý pochod 2F, který se používá k vypuštění posádkou Shenzhou mise. Posilovací rakety byly také použity na Dlouhý pochod 3B a Dlouhý pochod 3C.
Spouští se
Long March 2E uskutečnil svůj první let 16. července 1990 a celkem provedl 7 startů. Všechny poruchy byly způsobeny nadměrnými vibracemi.
K první částečné chybě došlo dne 21. prosince 1992, během uvedení originálu Optus B2. Střih větru způsobil, že kapotáž užitečného zatížení vybuchla 45 sekund do letu a zničila satelit. Raketa pokračovala v oběžné dráze, rozmístila to, co zbylo z horního stupně, a užitečné zatížení do a nízká oběžná dráha Země.[2] Americký výrobce satelitů Hughes doporučeno posílení kapotáže. Čína se však rozhodla neřídit se doporučením a místo toho přidala další nýty pro úspěšné spuštění Optus B3.[3]
Ke druhé chybě došlo dne 25. Ledna 1995 při zahájení provozu Apstar 2, když raketa explodovala 50 sekund po startu. Na základě údajů z přístrojového vybavení, které přidal k satelitu, dospěl Hughes k závěru, že střih větru opět způsobil zhroucení strukturálně nedostatečné kapotáže. Liu Jiyuan, ředitel China Aerospace Corporation, tvrdil, že chyba byla mezi raketovým a satelitním rozhraním a hrozil, že s Hughesem už nikdy nebude obchodovat. Obě strany se nakonec dohodly, že rozhraní i kapotáž budou přepracovány.[3][4]
Informace poskytnuté Hughesem vyvolaly ve Spojených státech velkou politickou polemiku, protože mohly být použity ke zdokonalení čínských raket a balistických raket. V roce 1998 americký kongres klasifikoval satelitní technologii jako a střelivo a dal kontrolu nad vývozními licencemi do Ministerstvo zahraničí pod ITAR.[5] Od roku 1998 nebyly schváleny žádné vývozní licence do Číny a úředník ve Spojených státech Bureau of Industry and Security v roce 2016 zdůraznil, že „žádný obsah původem z USA, bez ohledu na význam, bez ohledu na to, zda je začleněn do položky zahraniční výroby, nemůže jít do Číny“.[6]
Užitečné zatížení při návratu do letu, AsiaSat 2, musel zaplatit 27% prémii za satelitní pojištění místo obvyklých 17–20%. Přestože byl satelit dodán na správnou oběžnou dráhu, vypuštění bylo částečnou chybou. Nadměrné síly během startu způsobily vychýlení rohů přívodu antény na Ku pásmo transpondéry, což snižuje oblast pokrytí satelitu.[3] AsiaSat podal a satelitní pojištění nárok na 58 milionů USD.[7]
Po dalším úspěšném startu byl Long March 2E na konci roku 1995 vyřazen.
Seznam startů
Číslo letu | Datum (UTC) | Spusťte web | Horní stupeň | Užitečné zatížení | Obíhat | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. července 1990 00:40:00 | XSLC, LA-2 | SPTS-M14 | Optus-B hromadný simulátor Badr-A | GTO LEV | Úspěch |
2 | 13. srpna 1992 23:00:00 | XSLC, LA-2 | Hvězda-63F | Optus-B1 | GTO | Úspěch[Poznámka] |
3 | 21. prosince 1992 11:21:00 | XSLC, LA-2 | Hvězda-63F | Optus-B2 | GTO | Částečné selhání |
4 | 27. srpna 1994 23:10:00 | XSLC, LA-2 | Hvězda-63F | Optus-B3 | GTO | Úspěch |
5 | 25. ledna 1995 22:40:00 | XSLC, LA-2 | Hvězda-63F | Apstar 2 | GTO | Selhání |
6 | 28. listopadu 1995 11:30:00 | XSLC, LA-2 | EPKM | AsiaSat 2 | GTO | Úspěch[Poznámka] |
7 | 28. prosince 1995 11:50:00 | XSLC, LA-2 | EPKM | Echostar 1 | GTO | Úspěch |
^ poznámka Původní pokus o spuštění dne 22. března 1992 v 10:40 UTC byl přerušen po zapálení motoru kvůli vypnutí jednoho zapalovače pomocného motoru poté, co kovové kontaminanty způsobily elektrický oblouk. Nosná raketa byla poškozena a musela být vyměněna.
^ poznámka Nadměrné síly během startu způsobily vychýlení rohů přívodu antény na Ku pásmo transpondéry, což snižuje oblast pokrytí satelitu.
Reference
- ^ A b C d E Mark Wade. "CZ-2E". Encyclopedia Astronautica. Archivovány od originál dne 2008-07-06. Citováno 2008-05-02.
- ^ Mark, Wade. "HS 601". Encyclopedia Astronautica.
- ^ A b C "Kosmická loď CZ-2E". GlobalSecurity.org.
- ^ Zinger, Kurtis J. (2014). „Přehnaná reakce, která zničila odvětví: minulost, současnost a budoucnost kontrol amerického satelitního exportu“ (PDF). Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc) - ^ Zelnio, Ryan (9. ledna 2006). „Krátká historie politiky kontroly exportu“. The Space Review.
- ^ de Selding, Peter B. (14. dubna 2016). „Účinky amerického režimu exportu satelitů ITAR jsou v Evropě stále silné. SpaceNews.
- ^ „Nedostatek Ku transpondéru vede k žádosti AsiaSat“. Týden letectví a vesmírné technologie. 23. září 1996.
![]() | Tento článek o raketové technice je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() | Tento Čínská lidová republika související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |